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(品牌故事)让“中原之光”更加璀璨——龙宇煤化工打造“龙宇品牌”工作纪实
作者:河南能源永城化工园区--王保民 |日期:2020-10-26

“中原之光”更加璀璨——龙宇煤化工打造“龙宇品牌”工作纪实

河南能源永城化工园区--王保民

巍巍华夏,彪炳五千年人类文明;悠悠中原,熔铸数千载炎黄商魂。

中原大地,永城这片古老而又意蕴丰厚的土地,沉寂了数千年之后,在伟大 “中国梦”的感召下,再次焕发出勃勃生机。

龙宇煤化工,一群“智慧精英”正在这里绘梦中原,逐梦世界。

“龙宇创造”“龙宇模式”“龙宇产品”成为他们打造“龙宇”品牌的三大引擎。

“龙宇创造”——“壳牌”的“中国化”之路

2004年4月的永城,花红柳绿,莺歌燕舞。此时,历经了三千年刀耕火种、三千年风云变幻的沃土上的不起眼的一隅,一个伟大的梦想正在这里蕴育-------利用永城丰富的煤田优势,引进荷兰“壳牌”煤气化技术,建设煤制甲醇项目,然后再不断延伸产业链条.....

埋藏了数亿年的乌金煤海开始在这座城市的地壳深处涌动起来!

“思路决定出路,梦想引领未来”,说干就干!

过去使用的常规气化炉碳转化率不到70%,而且用的必须是上好的块煤。生产成本高且资源浪费大,这是龙宇煤化工人不愿看到的。

然而,又谈何容易,上“壳牌”这套装置难度之大超乎想象,国内也没有成熟经验。敢拼敢干的龙宇煤化工人却毅然决定要勇于成为“第一个吃螃蟹”的人!

在矜持了900多个日日夜夜后,2008年4月6日,龙宇煤化工一期年产50万吨壳牌煤制甲醇装置建成投产,并产出合格产品,他们在不到三年的时间里已经完全具备了操控“壳牌”这个洋玩艺的能力!

鲜花、欢呼、泪水、拥抱瞬间得以释放……

然而,就在运行18天以后,一个新的问题又摆在他们面前---炉内积灰,压差不断升高-----造成设备连锁跳车。

把神秘奉为神圣,只能永远臣服。一个多月的思想碰撞后,他们有了一个大胆的想法,要对这台洋设备“动刀”-----改造激冷气压缩机,增加激冷量.......

“行不行啊?”当时有很多人这样怀疑。

实践是检验真理的唯一标准。2009年10月他们成功完成了预期改造。当装置再次运行起来,积灰不见了,60天,100天,直到322天,惊人的刷新了世界上同类装置运行最长的纪录!此时的 “壳牌”厂家由衷地对他们这种“创造精神”竖起了拇指。

“壳牌”毕竟是国外的设备,投资太大。由中国五环设计院和河南能源共同研究开发的集“壳牌”和“航天炉”技术于一身的“五环炉”,同等规模下,相对“壳牌”,可以节省一半投资,节约三分之一的工期。

这是龙宇煤化工人对“中国创造信得过”的又一成功例证。2010年,他们一次上马两套五环炉。

开车后,五环炉遇到了同样的问题-----积灰。可龙宇煤化工人在“壳牌”身上已经积累了丰富的“临床”经验,他们大胆地对五环炉再次进行了创造性地改造。改造后的五环炉连续运行71天,再创同类装置运行最长纪录!

从神秘的“壳牌”技术,到完全驾驭后的成功改造,再到吸收利用改造五环炉,“壳牌”在龙宇煤化工全面完成了“中国化”的进程。

“龙宇模式”——“聚变式”的“园区化”发展

把两个较轻的核结合在一起,形成一个较重的核和一个很轻的核,从而产生无比巨大的能量,这是核聚变的过程。

龙宇煤化工在发展的过程中,正是鉴于这种“核聚变”的“1+1>2”的方式,实现了“聚变式”的“园区化”发展。

聚变一:“醇醚结合”

2008年4月,龙宇煤化工第一套装置50万吨甲醇项目刚刚投产,就遇上了金融危机,真有点生不逢时。

当时,甲醇价格一降再降,从当初4500元/吨,一年时间就降到了1700元/吨!

“甲醇不行,能不能用甲醇再生产二甲醚,二甲醚项目投资小,见效快”,面对市场,他们打开了一个新的思路。

2008年3月12日,20万吨二甲醚破土动工,仅用192天,项目建成投产。在高塔巍峨耸立的浩大厂区中,这套装置就像个“小不点”,仅仅是50万吨甲醇项目的“二十分之一”。

然而,正是这个“小不点”在与甲醇项目联合生产时,就像“核聚变”一样,释放了“1+1远远大于2”的巨大能量。

在当时的市场条件下,每生产1吨二甲醚就可以多赚200多元,当年创3000余万元,在生产和市场的结合中“宜醇则醇,宜醚则醚”-----让龙宇煤化工在发展中实现首次成功“聚变”。

聚变二:“醇酸联运”

园区化是化工企业发展的必然趋势。但是“几何倍增加产品附加值,实现聚变式发展”才是龙宇煤化工园区化发展的根本思路。

醋酸作为甲醇下游的一种化工原料,具有十分广阔的市场,利用现有公用装置,完全可以再建一套40万吨醋酸装置,既可以节约公共资源,又可以与甲醇、二甲醚实现联通。通过论证,这一与现有装置能够发生“聚变”的项目,进入了龙宇煤化工园区化发展的“链条”。

2016年8月,40万吨醋酸项目建成并产出合格产品。

但在他们看来,这只是第一步,实现“醇酸融合”达到“聚变”才是关键课题。

经过1个多月的反复调整,随着“甲醇原料气切断,醋酸原料气进入甲醇装置......”等多个运行模式全部试验成功,所有装置实现互联互通,标志着醇酸联运成功!

如果第一次的“聚变”让龙宇煤化工在困境中走出,那么这一次的“聚变”,则让龙宇煤化工发生了历史性的逆转----2017年1-5月份,龙宇煤化工扭亏为盈,赢利2800多万元,成为经济寒冬中的一抹春红。

聚变三:“龙金融合”

“打造国际一流的现代煤化工园区”这不是空想,龙宇煤化工正在阔步走向这一目标。

龙宇煤化工的发展已经得到了集团公司的高度认可,2017年4月决定对龙宇煤化工和永金公司高度融合,打造“永城化工园区”。

这一振奋人心的消息传来后,龙宇煤化工和永金公司的干部职工沸腾了起来,融合是他们早有的想法,只因“技术股份”一直没圆这个梦。永金公司生产的原料气全由龙宇煤化工供给,他们本来就情同手足,血脉相连!

“龙金融合”模式的推动下,如今,两家公司在生产上已经全面实现统筹管理,促进永金乙二醇项目由60%负荷运行提高到90%,前3个月就增效900多万。“龙金融合”这一“聚变式”的园区化发展已初见成效!

“龙宇产品”——“供给侧”的“品牌化”战略

2016年3月5日,李克强总理在政府工作报告中,提出要“加强供给侧结构性改革,增强持续增长动力”。

针对总理的报告,龙宇煤化工做出了属于自己的解读-------从提升龙宇产品“供给”质量出发,不断优化产品结构,打造“供给侧”的“品牌化”战略。

如此深入的解读和准确的定位得到了公司上下的高度认同。答卷也同样令人满意。

甲醇精度达到99.9%、醋酸99.9%、乙二醇99.9%、二甲醚99.5%......小数点的后几位成了他们不断追求的目标。同时,生产上可以完全满足根据市场定生产,达到甲醇、二甲醚、醋酸、乙二醇产品结构调整灵活自如。

花香自有蝶飞来,酒好不怕巷子深。产品的质量上去了,产品结构灵活性提高了,前来订单的客户自然络绎不绝。该公司的产品远销华东、鲁南、苏北地区,销售范围辐射800公里以内。二甲醚产品占据了整个华东市场的70%,市场话语权地位得到不断巩固。

2016年龙宇煤化工销售二甲醚25.4万吨,甲醇91380吨,醋酸62470吨,销售收入10.38亿元。

2017年1-5月份,又拿到了二甲醚销售9.4万吨、甲醇5.5万吨、醋酸8.6万吨的好业绩。

虽然如此,但他们在追求产品的“高品质”路途中,龙宇煤化工人从不敢放慢脚步,他们一路埋头奋进。

……

弹指一挥间,龙宇煤化工从十三年前一个现代煤化工行业中的新生婴儿,历经风雨沧桑,蜕变升华,如今已经茁壮成长为一个资产超过百亿,涵盖50万吨甲醇、20万吨二甲醚、40万吨醋酸、20万吨乙二醇等多套装置的大型化工园区。在这一历程中,龙宇人始终表现出一种坚韧不拔的高贵品质,一种敢于向极限挑战的开创精神,一种矢志不渝致力于“中国创造”“中国质量”让“中原之光”更加璀璨夺目的伟大情怀。在这一历程中,他们站在行业发展的前沿,挟着如虹的气势,向世界大声呐喊:让龙宇走向世界,让世界需要龙宇!

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