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(品牌故事)坚持严字当头,破解生产难题
作者:兰州石化分公司 卢涛 苗楠 |日期:2020-10-22


2014年,丙烯腈产品优级品率全年累计为100%,这是丙烯腈装置自2013年丙烯腈产品优级品率达到95%以后,进一步创下了近些年的最好水平。““非优级品不得出库!”,这是近两年来丙烯腈车间全体员工都耳熟能详的一句话,也是石化厂丙烯腈车间主任刘安平自2012年底到丙烯腈车间后,对丙烯腈装置的生产质量管理工作提出的第一个明确要求。就是从那时起,一场面对严峻的生产形势,同样是以“严”字为标准的破解生产难题,提高丙烯腈产品质量的攻关工作悄然展开了。也正是那时的目标和要求,才取得了今天能让丙烯腈车间全体员工欣慰的成绩,而这一切要从两年前说起……

严峻的生产形势 提出严格的目标要求

丙烯腈车间做为兰州石化公司的重点生产装置,又是剧毒装置,它的安稳生产直接关系到企业的安全稳定。丙烯腈装置自1991年12月投产至今,已运行二十多年,随着装置的老化,设备操作弹性下降,生产工艺操作难度逐步增大,装置的安稳生产越来越受到威胁。尤其进入2011年后,由于受到装置急冷塔喷头、回收塔系统分离效果下降等因素的影响,装置生产运行周期短,丙烯腈成品质量下降等主要问题较为突出。2011、2012连续两年,丙烯腈馏出口SC-23中控合格率只有85%左右,丙烯腈成品优级率仅为65%上下,丙烯腈成品质量等级下滑,经济效益下降。

兰州石化公司又是我国橡胶的主要生产基地之一,而丙烯腈作为公司丁腈橡胶及ABS、SAN生产的主要原料,直接关系到企业的发展和盈利水平,在新形势和新任务面前,丙烯腈装置的安稳生产及产品质量就显得尤为重要。为此,自2013年年初,车间号召全体员工面临严峻的生产形势,要以严肃的态度深入生产实际,严格的要求探索生产难题,将破解装置生产难题,提高丙烯腈产品优级率至90%以上作为当年的首要目标!

严密的组织攻关团队 进行严谨的调查分析

在问题面前绝不退缩,生产和质量问题就是最高指令。2013年,在公司和厂部的指导下,车间根据面临的实际问题,召集车间专业技术人员、装置技能专家以及岗位操作的骨干,成立了以车间领导带头,车间专业技术人员和技能专家为核心、岗位操作人员为基础的全方位攻关团队。同时,由厂领导和车间领导牵头,联合仪表、电气、质检多部门,定期召开攻关会议,就影响丙烯腈产品质量的主要因素等有针对性的开展攻关工作。

丙烯腈车间的生产主要是丙烯、氨和空气在一定比例下反应生成主产物丙烯腈,同时还生成乙腈、氢氰酸、丙烯醛、丙腈等副产物。要解决问题就要深入生产实际,小组成员首先从工艺流程和生产原理进行了细致的分析,熟知装置现场实际的外操人员还主动请缨,分成若干小组,以反应器、酸洗吸收塔、回收塔、成品塔等主要设备为主,深入到装置现场,认真排查每个设备管线,处理现场存在的问题,确保现场工艺条件的安全可靠。同时,岗位内操和专业技术人员一道,以对丙烯腈成品质量起关键作用的丙烯腈馏出口SC-23为突破口,收集了近两年的工艺参数和中控馏出口分析数据,做了大量的生产数据统计及分析工作。

通过攻关小组人员严谨深入的排查分析,发现丙烯醛、丙腈含量是影响丙烯腈成品质量的主要症结。

严格的管理要求 提供可靠的保障

在生产管理上,针对影响丙烯腈成品质量的主要症结,车间以装置平稳率和中控合格率两大方面为抓手,进一步提升生产管理水平,为装置的平稳优化运行奠定了基础。首先,进一步细化了岗位和专业技术人员的职责,以影响产品质量的工艺关键控制点为基础,持续加强工艺纪律和的监督管理。同时,为提高装置工艺指标执行力,在装置DCS建立了工艺平稳率统计系统的基础上,进一步加强日统计、周总结、月汇报;制定了相应的管理考核办法,对违反工艺平稳率的操作做到100%考核,确保装置平稳率持续保持在99.8%以上。在保证装置中控合格率上,积极落实公司及厂部升级管理工作的要求,进一步加强车间不合格评审管理工作,每天对装置所有中控超标点逐一进行评审,准确分析原因,并督促岗位及时调整,优化工艺操作。

在设备运行中,无论是哪一个环节出现问题,都将导致工艺参数产生波动,尤其作为剧毒装置,不仅会影响产品质量,还存在着巨大的安全风险。为此,车间上下一心,从管理人员到技术人员再到岗位操作工,紧盯现场第一线,及时发现、消除设备跑冒滴漏问题,确保装置安全稳定长周期运行。丙烯腈装置生产过程中,由于硫酸的腐蚀等特性,急冷塔硫酸加入计量泵时常会出现波动或不上量的情况,岗位人员主动加强巡检,每班还安排专人特护,遇到中夜班维修人员不能及时赶到现场时,当班员工就充分发挥“四懂四会”技能、及时切换并对常见问题自行处理。此外,进一步加强岗位巡检管理,重点加强对反应器、回收精制系统及其相关电气仪表设备的检查监控。尤其是对易燃易爆的反应器丙烯、氨蒸发进料系统,含有丙烯腈、氢氰酸剧毒物料较多的回收精制系统设备进行不间断的巡检。车间还结合整治“低老坏”行动,彻底消除设备及现场的“脏、损、缺、漏、锈”等现象,为装置稳定运行打下坚实的基础。

严肃的落实攻关措施 确保产品质量提升

在组织和制度提供坚实保障的基础上,岗位人员从影响丙烯醛、丙腈控制的操作入手,和专业技术人员密切合作,对与其相关的每一个指标参数进行不间断的跟踪记录,进一步确定出要保证丙烯腈产品质量,必须要克服反应器进料氨烯比及床层温度、急冷塔系统pH值、回收塔系统脱除效果等几方面的影响。为此,结合装置生产实际,车间员工集思广益,制定并认真落实每一项攻关措施。

首先从装置生产源头反应器的优化调整做起,严格控制好反应器的床层温度和进料配比,在提高丙烯腈收率的同时,尽可能使反应产物中丙烯醛、丙腈等副产物降到最低,为后系统的分离精制创造更好的条件。如图所示,反应器的操作参数严格控制在攻关措施要求的范围,从源头尽可能减少了产品中的副产物含量。










由于急冷塔(T-101)喷淋效果直接关系到系统pH值的稳定控制及丙烯腈馏出口SC-23中丙烯醛、丙腈等的含量,5月份装置停工期间,检查确认了急冷塔喷头的喷淋效果,将急冷塔喷头更换为航天11所的专业喷头,同时清理了系统中的聚合物。

旧喷头喷淋效果 新喷头喷淋效果

由上图可看出,急冷塔喷头更换为航天11所的专业喷头后,喷头完好,喷淋效果明显提高;同时,喷头更换后,联系装置仪表专业人员定期对在线仪表进行检查维护,保证系统pH值的稳定控制。

此外,还对回收塔系统再沸器E-145及进料预热器E-108等主要换热器进行了彻底清理疏通,提高了换热器的换热效果。在持续做好各项攻关工作的基础上,重点加强了回收塔系统的调整监控,保证灵敏点温度在88~90℃,使丙腈在回收塔系统更好的脱除。

严明的攻关目标 带来了成果效益

经过提高丙烯腈产品质量的攻关工作,使丙烯腈成品优级率从2012年的64%提高至2013年的95%,达到了90%的攻关目标,首先取得了较好的经济效益。按2013年攻关工作开展后生产丙烯腈1.89万吨(每月2700吨共7个月)计算:

增加丙烯腈优级品:1.89×(95-64)%=5859吨

丙烯腈优级品于一级品的差价为300元,可增加经济效益:5859×300元=176万元。除去停工检修及相关清理的费用共计94万元,2013年当年实际经济效益为82万元。

此外,在节能降耗上,提高了丙烯腈产品质量,减少了丙烯醛等副产物的生成量,增加了丙烯腈的收率,降低了丙烯、氨及硫酸等原料消耗。环境保护上,减少了装置废水废气和固体废物的生成量和其中有毒物质的含量,减少了焚烧炉烧除废水废气对环境带来的危害。

丙烯腈人正是秉承“三老四严”的光荣传统,通过各单元团结协作,不断发扬员工的主人翁精神,在推进全面质量管理工作的同时,进一步提升了车间全体员工的凝聚力和战斗力。通过近两年的工作,也使我们对“环保优先、安全第一、质量至上、以人为本”的企业理念有了更深刻的认识,这就要求我们在承担赢利功能的同时,还要承担更多的社会责任。否则,日益恶化的环境将使我们在其他领域中所取得的一切成就黯然失色!

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