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老骥伏枥 耕耘新篇章
来源:青海盐湖科技开发有限公司 |作者:樊金花 |日期:2021-9-24

老骥伏枥耕耘新篇章

青海盐湖科技开发有限公司樊金花

青海有两朵震撼世界的花:一朵是塔尔寺的酥油花,另外一朵是察尔汗盐湖的盐花。《察尔汗之歌》中唱道:没有绿草、没有花朵、没有飞鸟。盐花奇景便是察尔汗心照不宣的浪漫,一代代盐湖人前仆后继在这里扎根,在这里创造出中国最大钾肥生产基地,打造出“盐桥”品牌,成为青海的品牌,中国的品牌,产品走向世界。

在青海盐湖工业股份有限公司“盐桥”牌氯化钾产品生产中有那么一家企业,在众多拥有先进、大规模的生产设备企业之中,略显渺小,但却熠熠生辉,它就是青海晶达科技股份有限公司,现有四万吨车间建于1998年9月,以兑卤—冷结晶法生产氯化钾,23个春秋见证了它的辉煌,载着一个个年轻的梦想和抱负走过一段峥嵘岁月。

这里有这样的一群职工,他们将废旧铁桶切割成铁皮,围成机修库;用废旧木板订成工作台……这里有这样的领导,可以连续上班48小时,阀门故障发生漏料,毫不犹豫去处理;盐田决堤,不分职位肩抗手铲去堵坝……或许这些在别人眼中是傻,但是在科技公司每个人眼中每一件事都是闪闪发光,因为我们有着艰苦朴素的作风,有着不怕困难、脚踏实地的毅力,每个人都努力为公司节能增效不懈努力。

晶达公司4万吨车间设计产能为4万吨93%氯化钾产品,2018年实现最大产能,生产49320吨95%氯化钾产品,1200吨98%氯化钾产品,共计50520吨氯化钾,2019年开始接股份公司生产任务,全部生产98%氯化钾产品,面对缺少98%氯化钾生产控制的历史参考数据,公司通过多次兑卤比、光卤石粒径筛分实验,分析数据,根据气温变化,分别对南北兑卤器进行兑卤比调整,达到最佳兑卤比。另外,对生产装置各个环节,进行取样分析,持续对兑卤器溢流、结晶器溢流、光卤石组分等主要数据进行化验,统计分析每天数据,精准控制工艺参数范围要求,严格按照工艺控制指标进行调整,对车间回收率进行追踪控制,及时进行总结,持续优化工艺参数,保质保量生产98%氯化钾产品。与此同时,通过生产工艺的不断摸索,按照不同季节、天气、温度制定盐田卤水工艺控制指标,及时分析盐田卤水数据,通过调整各个泵站底阀高度,达到最佳兑卤效果,使卤水按要求稳定进入车间生产工序,从而保证产品的质量,并提高产品产量。

通过全体干部职工的共同努力,2019年公司生产42000吨98%氯化钾产品,突破了年产4万吨93%氯化钾产品的原设计,并且填补了国内高品位氯化钾产品的空白。

2020年,按照新国标《肥料级氯化钾》(GB/T37918-2019)中对水分的要求,为使我公司产品水分含量由≤2降低至≤1,且实现公司“降本增效”目标,公司结合2019年总结的生产控制参数,形成《氯化钾产品质量考核管理办法》《对标生产考核方案》,严格按照文件控制氯化钾产品质量及各项生产工艺参数,使氯化钾产品上半年产品合格率达到100%。同时组建“晶智”QC小组,确定课题,查找主因,最终确定从降低氯化剂成品离心机脱水后滤饼中水分含量入手,制定方案,通过将喷淋水管原单侧开孔喷淋进行改造,在喷淋水管前端开放并用钢筋固定圆弧形扇帽,利用水压形成360度扇形喷淋,最大面积的喷淋至一级转鼓,且可通过调节,保证喷淋不到二级转鼓,从而使物料在充分受到离心后,还能保证滤饼水份降低的作用,在此过程中喷淋水利用充分,喷淋用水量减少,同时,滤饼水份降低使后续干燥工序效率提升,节约天然气使用量,满足产品水分含量要求,且节约能耗,创造经济效益约12.55万元。

晶达公司,用上游公司排放的尾盐水作为原料进行生产优质钾肥,生产全过程无任何添加剂,尾水再次回到盐田进行再利用,是一个化腐朽为神奇的生产工艺;晶达公司,用它23年的古老设备,修修补补之间,在全体晶达人的共同努力下,以更高的要求完成高品质氯化钾生产,在盐湖股份公司的支持下,继续群策群力,努力创新,为“盐桥”牌氯化钾添姿增色,让“盐桥”牌氯化钾走的更远。

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