主办:中国石油和化学工业联合会质量工作委员会联系我们   收藏本站   设为首页
当前位置: 网站首页 > 学习专区 > 正文
实干幕幕传真情
来源:中海石油(中国)有限公司湛江/海南分公司 |作者:卢顺 |日期:2021-9-27

实干幕幕传真情

中海石油(中国)有限公司湛江/海南分公司卢顺

“低压闪蒸气回收系统是该好好调校下了”望着机柜上的疯狂闪烁的故障报警灯,文昌气田总监王桂钧意味深长地说道,当日召开的TIQC小组会议即以此为主题,开始综合分析该机组自投产以出现的各类问题。由此,低压螺杆机作为气田节能低碳环保设备系统的重要组成部分,拉开了低压回收气系统海上平台自主改造的序幕。

分秒必争,丝毫不差

自2018年文昌气田投产以来,由于低压气回收系统无备用机组,故障冗余度低,一旦故障关停只能将闪蒸气燃烧排放。即使在正常运行状态下也会经常因为工艺系统的波动,导致机组报警联锁关停。据统计,低压气回收系统2019年1-6月份运行时效仅为52天,7-12月份为104天,全年近200天的低压闪蒸天然气无法得到回收利用。

“我们再试一次,数据越多越典型才越有参考价值”工艺主操尹燕波常把这句话挂在嘴边。团队提出进行多阶段运行测试,全线查找波动根源和对应影响,拟合压缩机工作压力温度曲线、缓冲罐压力液位曲线、湿气压缩机一级入口压力曲线、低压螺杆压缩机分液罐液位曲线等10余条曲线数据,PCS系统采集的压缩机数据精度不够,仪表主操连夜重新组态记录低压螺杆机本地盘数据曲线,分秒不差,凡差必究。

潜心细致,终有所获

在参数调节稳定后,还是会出现一些进口温度低的“意外”现象,且有一定的周期规律。综合分析后由于分液罐内油水界面分液管口面设计偏低,使用中发现分液效果差,机组入口混入凝析油,压缩机吸气效率降低,入口温度骤降直至停机。通过设计计算加高排液管,该问题得到彻底解决。

“中控,我需要一壶热水”工艺操作员陈边江在对讲机里的一句话在闷热的厂区令人格外费解。原来是他细心地发现低压螺杆压缩机排液管出口单流阀存在节流,温度过低结冰导致了该阀门的卡滞,就这一壶热水浇开了困扰大家多日的排液难问题。

打破常规,合理吸收

在一次故障掉电停机后,现场初步检查后发现,低压螺杆压缩机机械密封失效,需要拆机更换,该故障意味着每天我们将损失2万低压闪蒸天然气以及至少3天的运转时效,再算上维修花费,这对现场团队来讲更是沉重的打击。此刻的南海,正是骄阳似火、酷暑难耐的夏季,而这火炬放空闪蒸气燃烧的火焰比南海的烈日更加烧灼人心。

压缩机从未如此安静,机械维修工周光宁面色凝重。他仔细地检查着压缩机润滑油系统。在维修报告中,他提到“螺杆压缩机在意外掉电的情况下,滑油泵停泵导致后润滑压力不足,系统残余压力使机械密封两侧压力不平衡,机械密封因此而损坏”。这一结论得到了大家的认可,问题的根源找到了,接下来就是提出维修方案进行整改。

在咨询制造厂家相关建议后,维修工作陷入了僵局。厂家建议新增一套UPS(不间断电源)系统,通过意外掉电时对滑油泵不间断供电,保障压缩机残余压力与滑油压力平衡,从而保护机械密封。方案很好,但问题卡在经济效益上,我们不能为了使设备良好运转而不讲求效益,否则运转设备的意义就折损了。

“我们的目标是既要低碳环保,也要提质增效”气田TIQC小组组长王桂钧说道。“可否利用我们手头设备,为压缩机滑油提供一个稳定的压力源头,在紧急情况下释放去平衡机组内部压力从而保护机械密封?”生产监督的一句话,打开了大家的思路。围绕这个想法,团队一致决定启用一套闲置的涤气罐,对其充装滑油和一定压力氮气,并对压缩机主滑油路加装分支和速开阀从而解决了这项问题。原本近百万元的改造费用,最终缩减至三万元。

文昌气田团队在低压回收气系统自主改造过程中,充分发挥干事创业自主性,不仅有踏实苦干的态度,更有求实创新的付出。一幕幕革新创造的奋斗场景,演绎着新时代海油人奋战能源一线的鲜活面孔。

 

联系电话:010-84885418、84885339、84885009 电子邮箱:hgscb5009@126.com
联系地址:北京市朝阳区安慧里四区16号楼518室
主办单位:中国石油和化学工业联合会质量工作委员会